柴油发动机翻转架改造设计
柴油机翻转架是内燃机车在架修或厂修时,为解体或组装机车发动机而设计的,它能使操作者很方便地对发动机进行全方位的拆装,是内燃机车检修不可缺少的重要工艺装备之一。太原机务段翻转架主要用于DF4、DF7、BJ 型机车柴油机体的翻转。
翻转架有三个从动轮和一个主动轮,翻转架的组成主要包括:左右底座、主梁、托轮座、从动轮(支撑轮)、驱动轮、动力系统及夹紧机构。翻转架结构如图1所示。
1、柴油机翻转架存在问题分析
随着太原铁路局运输生产力布局调整,太原机务段生产运输任务扩大,柴油机翻转架发生故障的频率也越来越高,设备存在的缺陷日趋突出。
1.1 原传动系统采用蜗轮蜗杆传动,柴油机检修翻转作业中靠蜗轮蜗杆自锁制动。由于在柴油机检修作业中翻转频繁,蜗轮蜗杆磨损严重,造成翻转架自锁失效,经常出现溜车现象,存在极大的安全隐患。同时,蜗轮蜗杆减速器结构复杂,维修作业工作量大、费用高。
1.2 卡具功能单一,只能适用DF4型机车柴油机检修。
1.3 翻转架有四组支撑轮,原设计中滚轮与支撑轴间为滑动轴承,通过滚轮内置油槽压入油脂润滑。由于润滑油脂分布不均,且轴承无密封措施,轴承润滑不良,滚轮存在干磨现象,造成滚轮固死,磨损严重,需经常进行更换。
1.4 柴油机体在翻转过程中,由于重心变化,导致力矩变化,翻转架产生横向窜动的现象。
2、改进方案与实施
为保证机车的正常使用,提高设备的检修质量,根据柴油机翻转架的结构和原理,针对翻转架存在的上述缺陷,对柴油机翻转架进行了改造。
2.1 对原传动系统中存在的问题进行分析,根据其传动比大、负载大等特点,选用型号为XWED- 84- 385型摆线针轮减速机代替原有的蜗轮蜗杆减速箱。改造后因减速箱与电机一体化,减少了中间连接环节;制动装置采用电机抱闸方式,安全可靠,且维修方便;电机功率从2.5kW 提高到4kW。
柴油机翻转架传动减速系统,改为性能可靠的摆线针轮减速机,解决了惯性溜车问题,减少了检修维修工作量,降低了设备维修成本。
2.2 根据DF4、DF7、BJ 型柴油机不同的结构尺寸,合理
选择安装位置和装卡方式,重新制作了柴油机翻转架卡具(如图2 所示),满足DF4、DF7、BJ 型机车柴油机体检修作业要求。
2.3 支撑轮改滑动轴承为滚动轴承,加装防尘密封装置,减少了摩擦,延长了使用寿命。下文着重对支撑轮改造过程进行分析。
三个从动轮由于负载大(支架和柴油机共重30t)、转速低,原设计从动轮轴与支撑轮之间采用的是滑动摩擦,从设计角度是完全正确的,但在实际使用过程中发现卡滞严重,经过多年使用发现这种设计存在如下缺陷(改造前从动轮如图3 所示):
(1)润滑脂依靠压力加注,必须保证每周一次,保养烦琐。
(2)加油孔直径小,轴孔油槽润滑空间小,由于润滑脂黏度大,长期加注造成油孔、油槽内油泥堆积严重,一段时间后,润滑脂就无法压入油孔,无法润滑,使之产生干磨。
(3)从动轮和轴之间无密封,长期暴露于空气中,锈蚀严重。
由于上述三个原因造成从动轮卡滞,严重时造成设备损坏(从动轮损伤如图4 所示),影响生产,因此,对三个从动轮进行改造很有必要。
改造目标是要达到:保养方便、安全可靠、转动灵活。
根据制定的目标,改滑动为滚动,在保证外形尺寸不变的情况下,把内径由φ65mm 扩为φ140mm,并选用型号为22313C/W33 的轴承,其轴承内径为φ65mm,外径为φ140mm,厚度为48mm,由于从动轮厚度为175mm,所以一个从动轮内可以镶两盘轴承,而且还有79mm 的余量,因此可以在镶入轴承后两边各加一个压盖进行密封,如图5 所示。
经过查阅机械设计手册并计算,改造后轴承可承载重量远远大于轴承实际承载重量。
因此,改造方案可行,可以采用型号为22313C/W33的轴承,保证从动轮外形尺寸不变的情况下,在从动轮内镶入两盘型号为22313C/W33 的轴承,并在从动轮两侧用压盖盖住,螺丝紧固,起到密封作用。
2.4 在从动轮支座加装一套横向止挡机构,解决了翻转架横向窜动问题。
3、实施效果
柴油机翻转架经过改造后,运行状况良好,并有以下优点:
(1)机体大轮与三个小滚轮之间由原来的滑动摩擦成为现在的滚动摩擦,使从动轮转动更加灵活,减少了滚轮之间的磨损,滚轮的承载能力也得到提高。
(2)镶轴承并加盖密封保护,减少了滚动面与空气接触,从而避免了腐蚀,滚轮内部的清洁度得到很大的改善,同时解决了轴和轮之间固死的惯性故障。
(3)卡具的加装使架修机车的范围更广。